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智能电表高加速度寿命试验故障与分析

2022-07-05 来源:星星旅游
科技创新与应用I 2014年第28期 电力科技 智能电表高加速度寿命试验故障与分析 张飞 (浙江科正电子信息产品检验有限公司,浙江杭州3lO012) 摘要:在智能电能表的使用过程中,经常遇到一些问题,不仅给电能表检定人员在检定过程中带来了不少障碍,也为客户正常、 安全的使用带来了隐患。文章主要从电力系统在运行中存在的一些情况,分析电能表在各种温度环境下的计量缺陷,列举了一些 常见故障,提出故障分析方法。 关键词:智能电表;halt;故障分析 无脉冲输出:分析(1)脉冲线脱焊、断线、短接或脉冲线碰到强 智能电表是为供电、用电提供结算依据的一种计量表,其准确 度及合理性将直接影响供电部门的与电力用户的经济利益。同时随 电引起 极管损坏以及PCB板线路烧坏等等。(2)指示灯亮但无脉 此现象说明电源部分、计量部分、CPU部分T作正常,问 着科技的进步,人们生活水平的提高,对电力需求越来越大,对电能 冲的现象, 质量要求越来越高,这使供配电问题变得复杂,对智能电表的要求 题出在输出电路上。越来越高。长期以来人们都在不断的对智能电能表进行改进更新, 4振动步进应力试验 起始振动:3Grms;步进步长:3Grnis;振动频率带宽:lOHz~ 以期满足供需方的需求。 随着电子技术的发展,功能强大、可靠性较好的智能电表,已基 IO000Hz;振动驻留时间15min;振动驻留时间后停止振动,表计通 进行基本误差、显示、通信测试,并仔细观察外观和表内器件。表 本取代传统的机械式电表,使供电部门的计量管理和技术水平得到 电,了很大的提高。但电力系统本身结构较复杂,同时电力负载变动频 计下电,将振动台的振动输出增加2Grms,继续肩动振动。振动驻留 表计通电,进行基本误差、显示、通信测试,并仔细 繁,使得智能电表的实际工作环境较为恶劣,从而使有些计量误差 时间后停止振动,再进行外观检查、准确度(基本 凸显出来,文章通过电能表halt试验测试过程中发现的故障与问题 观察外观和表内器件。试验完成后,进行了分析,以确保电能表确定、可靠的运行。 误差、误差变差、误差一致性、负载电流升降、秒信号),基本功能(时 钟、 示、通信、电池),特别注意检查表内元器件和焊点是台有脱落 1低温步进应力试验 起始试验温度O ;一40%前温度步进值一l0℃,一40℃开始温度 或裂开异常,PCB板是否有损伤,螺钉和端钮盒是 有破损或松动; 步进值一5℃;温变率60%/min;试验过程中,表计一直处于通电工作 有失效项目的需记录失效恢复情况。 试验后出现电解电容脚断裂,热敏电阻、时针电池脱落现象,原 状态,每个温度阶段保持30min的测试时间。试验中 现:(1)表背 光闪烁,忽明忽暗,处于复位状态,原因一般是灯管断裂、高压对地 因有一部分是因为生产丁艺不过关,电路板上存存虚汗,其他的是 存振动过程巾内部结构相互作川导致脱 放电,直接导致过流或过载保护,PWM、IC虚焊;(2)温度对计量误 因为机械结构设计不合理,差分析:环境温度改变时,电能表永久磁铁的磁通量,电压线圈及相 落或变形。 位补偿装置的电阻,电磁铁内的磁阻均相应地发生了变化,从而引 5综合应力试验技术要求以及测试方法 温度极值:一50 ̄C~80%,温变速率:60oC/min 5g一50g步进速率:5 起了制动力矩和电流、电压,工作磁通量及相位角发生变化,使电能 表产生随温度变化的附加力矩,由此产生附加误差。 Grms/min,温度七下限驻留时间为15rain,振动每个点驻留时间为 2高温步进应力试验 30min,共进行1O次循环,并完成功能测试。试验阶段内进行基本误 起始试验温度40℃;70%前温度步进值1O℃,70℃开始温度步 差、时钟、显示、通信测试,并仔细观察外观和表内器件,记录试验阶 进值5℃;温变率60℃/min;试验过程中,表计一直处于通电工作状 段内试验数据、过程情况,有失效情况发生时需详细记录失效情况。 态,每个温度阶段保持30rain的测试时间。 试验完成后,停止振动并将温度恢复到23 ̄C保持2h,冉进行:外观 环境温度变化引起电压线圈的电阻变化,由于铜的电阻温度系 检查、准确度(基本误差、误差变差、误差一致性、负载电流升降、秒 数较大,所以温度升高使电阻增加,圆盘转速就变慢。相位角调整器 信号误差),基本功能(时钟、 示、通信、电池),特别汴意检查表内 失灵,一般用改变电流与电流工作磁通之间的相位角调整相位,通 元器件和焊点是否有脱落或裂开异常,PCB板是否有损伤,螺钏‘和 过移动电阻丝上的回线卡左右位置,就可以改变短路线圈的电阻 端钮盒是否有破损或松动;有失效项目的需记录失效恢复情况。 值,从而改变短路线圈的感应电流和功损耗的大小,使电流铁芯中 有死机现象:一般指电能表通电后没有任何反应, 为单相静 的工作磁通与电流之间的相位角差 1大小发生变化,达到调整B— 止式电能表的核心技术都采用逻辑电路,因此 不存 程序 掉的 al=90度(13为电压工作磁通之间的夹角)。因此应检修或更换有关 问题,事实上碰到的所谓死机大多南于电流电压取样线虚焊或断 零件。 掉,或电压分压电阻断裂,或由于脉冲线碰列强电『fl『损坏光耦,或 3温度循环试验 PCB板上元件虚焊等等。试验后出现电解电容脚断裂,热敏电阻、时 试验参数:一55 ̄C墙0℃,保持时问:低温点保持10min墒温点保 针电池脱落螺钉和端钮盒是含有松动现象,原因有…部分是凶为生 持10min,温变速率:60oc/arin,循环次数:10次,温度上下限保持 产工艺不过关,电路板上存在虚焊,其他的是因为机械结构设计不 30min并完成功能测试。 合理,在振动过程中内部结构相互作用导致脱落或变形。 因为受潮而形成的连续水膜有一定差异,与之相反,复合绝缘子污层 表面有一定憎水性,受潮时会出现多个独立水带和区域性水膜,高阻 干区出现在水带和水膜之间,使绝缘子的污层电阻有所提高,局部电 弧和泄漏电流的发展受到阻碍,闪络电压增加,高阻干区的可溶性盐 不充分溶解会导致无法完全发挥导电功能,在E.的影响下,瓷和玻 璃绝缘子比复合绝缘子的盐密影响小。 在复合绝缘子分类中,相同盐密的情况下,复合材料C的E 最 小。从图1分析可知,复合材料A、B、C的爬高比分别是3.352、3.224、 3.638,若结构高度有所变化,那么片地增加的爬电距离不会使污闪电 压的梯度提高,可能会因为伞裙间距的缩小,造成直流电弧与伞裙短 接,爬距利用率有一定降低,同时复合材料C伞盘和杆径大于复合材 料A、B,有较小的绝缘电阻。通过以上分析能够得知,复合绝缘子伞 形结构对50%闪络电压梯度具有重要作用。 3结束语 通过上文对复合绝缘子与瓷和绝缘子的直流污闪特性的比较分 析,能够得知复合绝缘子的直流污闪电压很少受到污秽程度的影响, 根据d值的比较情况,复合绝缘子要比瓷和玻璃绝缘子的数值小。瓷 一和玻璃绝缘子的E 小于复合绝缘子,而} 后者的E。值会根据盐密升 高而有所降低,并逐渐低于瓷和玻璃绝缘子。存复合绝缘子中,其结 构形式会对污闪特性有重要意义,尤其是类型和伞裙结构。存盐密相 同的情况下,复合材料c的E 最小,复合材料A、B的耐污性能都高 于复合材料c。所以,无论污秽度m现何种变化,直流模式下,复合绝 缘子的爬电距离的有效值( )要大于瓷和玻璃绝缘子。若有污秽程 度相同的前提,那么复合绝缘子材料A、B的爬电比距只能达到瓷和 玻璃绝缘子的78%左右,并随着污秽程度的增长,突出耐污性能。 参考文献 『l1赵锋,张福增,杨皓麟,等.复合绝缘子憎水性及直流污闪特性的影 响因素l J1.中国电机工程学报,2009(1):159—160. 『21蒋兴良,董冰冰,张志劲,等.试验方式对瓷和玻璃绝缘子串直流污 闪特性的影响『J1.中国电机-7-程学报,2012(11):125一l26. 『3]宋磊,张福增,梁曦东,等.染污方法对瓷绝缘子直流污闪特性的影 响[J]_高电压技术,2012(10):175—176. 作者简介:彭彦博(1977,7一),男,汉族,山西运城人,任职于山西 省运城市电力设计院,研究方向:电力技术。 174一 

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