双联拱隧道中由主洞斜穿入中导洞施作中隔墙的施工技术
2022-09-15
来源:星星旅游
第32卷第6期 建筑施工 BUILDING C0NSTRUCTION V0l-32 No.6 双联拱隧道中由主洞斜穿人中导洞 施作中隔墙的施工技术 Construction Technology for Partition in Middle- Guide—Drift Slanted fr0m Main Double—Arch TunneI 口 肖营 于芳 韦臣 徐瑞生 刘刚根 (1深i川I市建设(集团)有限公司广东深圳l 518008;2.i; ̄11市第一建筑工程有限公司 深圳518018) 【摘要】一般浅埋短隧道,大多采用三导洞法开挖,工作面和工期都严格受到制约,一旦隧道开挖过程中出现险情,不得 不抢做中隔墙,使隧道开挖没有了工作面。为保证工期进度,根据隧道施工自身条件,在原设计中导洞初支结构基础上,增设 临时门型钢拱架,有效解决了中导洞初支托换及水平力转换问题,采取从左主洞斜穿向中导洞开施工通道,开辟新工作面,大 大加快施工进度,取得了显著经济效益。 【关键词J双联拱隧道雨季塌方中隔墙钢拱架施_r-通道工期 【中图分类号】U455 ,文献标识码 B 【文章编号】1004—1001(2010)06—0510—03 1 工程概况 后拱法施工(图1)。由于地质和自然(雨水过多)因素,导洞 在掘进一定进度后,雨季时中、侧导洞开挖出现初支超量变 深圳市龙岗区南通道蛇岭隧道,为双向六车道双跨联拱 形及塌方,不得不抢做中隔墙,来保证隧道土压平衡和洞内 结构,隧道全长为325,n,起讫里程为K3+300一K3+625,属短 稳定。中隔墙从里向外施工,起点位于下半洞开挖面附近,在 隧道,其中明洞35 m,进口20 m,出口15 m。行车宽度l1 中隔墙施做处停止主洞开挖,封闭掌子面,开始施做临时通 m,行车净高5 m,单跨为三圆心拱型断面。隧道围岩主要为 道。中隔墙施工完毕,左右主洞向前推进,同时施工拱墙二 IV、V级强风化~全风化泥质砂岩,埋藏较浅,雨季地下水大, 衬。 围岩遇水软化威稀泥,施工中存在一定风险。 工艺流程:左(右)主洞开挖支护推进并施做拱墙二衬, 2工艺原理 离中隔墙端头约10 m处(选择有利施工的左(右)开挖支护 上半洞)封闭掌子面一用I 25a工字钢加工成门形拱架_小 软围岩双联拱隧道初期开挖支护及大跨度多导洞开挖 导管超前支护一注浆加固一边拆除中导洞下部,临时支撑边 地下工程或隧道施工中,以中导洞为主掘进面,在掘进过程 架设门形拱架一喷射C20混凝土一底板封闭一推进到中隔 中碰到困难时,用型钢拼装成门形拱架从左(右)主洞斜穿入 墙端墙处架设横撑一完成通道施工形成中导洞开挖工作面。 中导洞形成施工通道,型钢拱架有效达到中导洞初支托换及 水平力转换后,由此斜向施工通道进入中导洞,并从此中导 洞部位开始向前掘进,然后施作中隔墙,从而形成新的工作 面。临时通道同样采用新奥法原理,“管超前、严注浆、短开 挖、强支护、勤量测、早封闭”的原则,充分利用土体自身稳定 性和初期支护系统承载能力,在左(右)主洞斜向小范围小跨 图1隧道施工断面示意图 度开挖,并用小导管超前注浆支护。 3施工方法 蛇岭隧道为双联拱软围岩浅埋隧道,采用三导坑先墙 【作者简介】肖营(1952一),男,本科,高级工程师,总工程师。 联系地址:深圳市罗湖区红岭中路2118号5号楼(518008)。 【收稿日期】2010~05—12 图2临时钢架断面图 ・510・ 6/2010 肖营、于芳、韦臣、徐瑞生、刘刚根:双联拱隧道中由主洞斜穿入中导洞施作中隔墙的施工技术 第6期 (1)现场调查及环境调查:根据隧道开挖掘进过程中 体开挖要控制超、欠挖现象,一般不准有欠挖。拱部平均超挖 围岩情况以及稳定性判定该段围岩稳定情况,选择临时通道 在有利于施工的一侧,并靠近中导洞。 (2)参数确定临时通道尺寸:临时通道首先满足洞内 施工交通需要,宽度5 m,净高5 m,挖掘机、自卸车、装载机 能够通行,也可根据需要进行调整。根据承载力验算:门形钢 拱架选用I 25a工字钢:小导管采用 42mm普通钢管,长 3.5 m,倾角10。~15。。网片加工 8 mm热轧钢筋焊接,间 不得超过15 cm,边墙、仰拱、隧底不得超过10 cm,开挖过程 中挖掘机、炮机不要碰触中导洞临时支护,以免扰动左主洞 拱顶支护。 (8)临时拱架破除:临时拱架破除是临时通道施工的 关键工序,临时支撑拆除破坏了隧道初支结构,所以此道工 序施工时要谨慎。拆除位置在中导洞临时支撑直墙以上部 位,该部位恰好为拱架连接板处。拆除时只能拆除一榀拱架 立即安装一榀拱架,绝不能同时拆除几榀拱架。拱架拆除时 距15 cmx 15 cm;喷射混凝土C25,喷射混凝土厚度40 cm。 (3)超前小导管注浆,灌浆浆液采用水泥浆,水灰比 1:1,注浆泵选用8 250/50型,注浆孔口压力初压O.5~ l_0 MPa,终压1.5 MPa~2-5 MPa,当吃浆量小于0.4 L/min继 续灌5分钟结束。当地下水较大时改用压注水泥一水玻璃 浆液,水泥浆水灰比1:1,水泥浆与水玻璃体积比1:0.5。 灌浆时做好灌浆记录,包括起止时间、水灰比、灌浆压力、水 泥用量、灌浆机型号、中途停灌情况等。 (4)钢拱架加工:钢拱架选用I 25a工字钢及16 mm厚 钢板做为加工材料,接头采用节点板,接缝采用满焊,焊缝不 小于8 mm,斜撑采用同型号工字钢,严格控制下料尺寸;为 控制拱架平整度需在拱架焊接平台上进行加工。 (5)对中导洞已开挖的5 m上半洞初支及保留围岩进 行补打锁定锚管并注浆加固,使临时通道开挖后顶部围岩形 成稳定的自稳拱。 (6)进洞前架设一榀明立钢架,作为进洞前超前支护 (超前小导管)的支撑,也防止主洞上方浮土滚落伤人i打设 超前小导管,小导管前端封闭并制成尖状,以便顺利插入已 钻好的导管孔内。当围岩松软时,也可直接打入。小导管形状 及布置图3。纵向两组小导管间应有不小于1 m的重叠长 度。环向间距为20 cm~50 cm。小导管注浆前,应对工作面 及5 m范围内的洞室进行喷射混凝土或模注混凝土封闭,检 查注浆机是否完好,并备足注浆材料,注浆外插角10o~ 3O。o 隧】 图3小导管布置示意图 (7)采用炮机、风镐及人工开挖,挖掘机配合,隧道土 用风镐先破除喷射的混凝土层,拆除上下宽度40 cm,等初 支拱架连接板漏出后,用扳手拧下螺丝,下面用乙炔气焊割 除,上部的临时拱架恰好落在临时通道的门形拱架上,喷混 凝土时喷填密实,待拱架架设完毕,再拆除下部临时支撑。 (9)架设钢拱架,为保证钢拱架置于稳固的地基上,施 工中在钢拱架基脚部位预留O.15 m~0.2 m原地基。架立钢 拱架时挖槽就位,基础软弱处在钢架基脚处设槽钢以增加承 载力。钢拱架按设计位置安设,在安设过程中钢拱架和初喷 层之间的间隙用喷射混凝土填充密实。 (1O)为增强钢拱架的整体稳定性,将钢拱架与锚管焊 接在一起。沿钢拱架设直径为 22 mm~ 28 mm的纵向连 接钢筋,并按环向间距60 cm设置。内贴岩面挂钢筋网可提 高喷射混凝土的附着力,防止剥落,提高初支抗剪性能和柔 性,传递锚杆钢支撑对围岩表面的约束。网片用混凝土钉、锚 栓、锚杆、钢支撑等充分固定,防止喷射混凝土时产生位移和 振动,引起表面混凝土开裂、掉块剥离。 (11)喷射混凝土:喷锚支护喷射混凝土,分初喷和复 喷二次进行。初喷在开挖(或分部开挖)完成后立即进行,以 尽早封闭暴露岩面,防止表层风化剥落。复喷混凝土在锚杆、 挂网和钢架安装后进行,尽快形成喷锚支护整体受力,以抑 制围岩变位。钢架间用混凝土喷平,并有足够的保护层。喷射 时尽量垂直于岩面,喷嘴距岩面一般保持O.6 m~1.0 m为 宜。喷射混凝土分段、分片由下而上顺序进行,每段长度不超 过6 m,一次喷射厚度控制在6 cm以下,喷射时插入长度比 设计厚度大5 cm的铁丝,每1 m~2 m设一根,作为施工喷 层厚度控制用,后一层喷射在前层混凝土终凝后进行,喷射 混凝土按规定洒水养护。 4监控量测 4.1周边位移、拱顶下沉、仰拱隆起量量测 周边位移选用中铁西南科学研究院SwJ—IV型数显收敛 计及专用测点量测,拱顶下沉、仰拱隆起量量测采用精密水 准仪配合水准尺、钢尺进行,与土压力测点、钢架应力测点、 水平收敛测点在同一量测断面进行,测点布置见图4所示, 量测断面布置间距及量测频率按设计要求进行。为防止施工 中对土压力盒、钢筋应力计及传感器等的破坏,监测数据埋 设点尽可能布置在离工作面距离0.5 m~2 m,在下次开挖 ・511・ 第6期 肖营、于芳、韦臣、徐瑞生、刘刚根:双联拱隧道中由主洞斜穿入中导洞施作中隔墙的施工技术 612010 循环前获得初始数据。 图例 拱顶下沉测点 ×地襄F沉测点 j 一铡 览懒崦 一水平收敛测点 图4监测断面测点布置示意图 4.2地表下沉量量测 为获得开挖过程中全位移曲线,在隧道尚未开}宅前即 开始埋置隧道洞项地表沉降装置。采用水平仪配合水准尺进 行地表沉降监测,测点和拱顶下沉量测布置在同一断面上。 4.8量测数据处理 应注明施工工序及开挖掌子面离量测断面的距离。施 工时,将各项量测情况填入记录中,并绘制位移一时间曲线 (如图5和图6),得出拱顶沉降曲线、导洞水平收敛曲线等 相关曲线。 i ! i i ;三 i i l ; 图5左主洞拱顶沉降图 图6隧道左侧导洞水平收敛曲线 4.4稳定性判别 采用数理统计和回归计算等方法,分析已得出系列位移 一时间曲线,以此判断隧洞岩体的稳定状态:当曲线趋于平 缓时,计算最终位移和变化规律,得出变形数据,判别隧洞岩 体较稳定 当位移一时问曲线出现反常的急骤变化时,表明 此时的围岩、支护系统已处于不稳定状态,需立即停止开挖, 分析施工现场实际状况后,调整原设计参数或开挖方式,采 取措施及时对危险地段加强支护或补强,从而确保施工安 全。 5效益分析 5.1经济效益 (1)新工作面的打开,使项目部机械设备充分利用起 ・512・ 来,有效降低台班闲置费用 (2)本技术可行性强,施工安全可靠,投入少,措施简 单,不需要特殊的机械设备,能节约大量机械台班费; (3)打开新工作面,使施工速度提高一倍,工期相应得 到缩短,所发生的管理费、水费、电费等得到节约;工期得到 提前。 5.2社会效益 (1)中隔墙施工是双联拱的关键工序,做临时通道提 高中隔墙的施工速度,使隧道安全稳定性得到提高,有效降 低工程风险 (2)项目工期一般都较为紧张,工期得到提前,工程提 前投入使用,施工扰民问题提前得到解决,社会反映较好: (3)工程如期完工,公司的信誉得到提高,社会竞争能 力增强。 5.3工程应用工期效益 2008年6月,正在由进口向出口方向掘进的隧道,由于 下雨较多出现失稳险情,右侧洞出现塌方,左中右三个导洞 的临时支护出现不同程度的剪切破坏,不得不提前抢做了中 隔墙。当时中导洞掘进上半洞里程桩号至K3+483,下半洞里 程桩号K3+478,中隔墙从K3+478开始向外施工,这样中隔 墙就没有了工作面。隧道施工方案进行了调整,中导洞开始 由出口端向进口方向掘进,起讫里程桩号K3+610中导洞每 天掘进速度2 m,实现贯通还需要61 d。为加快施工进度,抢 在2009年雨季前贯通中导洞,并做好中隔墙,确保以后的施 工中蛇岭隧道安全度过2009年雨季。项目部根据专家意见, 制定了由进口端K7+478处进入中导洞,在原设计中导洞初 支结构基础上,增设临时门型钢拱架,打开工作面,实现双向 开挖,35 d实现中导洞贯通。节约掘进时间26 d。中隔墙单 向施工,施工速度3 d 9 m(每模9 m),完工需要44 d,实现 双向施工后,节约工期22 d,累计缩短工期48 d,为2009年 雨季前施工争取到了宝贵的时间,也为2009年南通道竣工 创造了必要条件。 6 结语 从左(右)主洞斜穿入中导洞形成施工通道,由此斜向施 工通道进入中导洞,并从此中导洞部位开始向前掘进,形成 新工作面,是~种应用创新和发展;本技术操作简便,只需按 照导洞开挖、初支施作的要求进行施工即可,不须另外进行 施工设计、组织,也不须增加投入。在双联拱隧道初期开挖支 护,以及大跨度多导洞开挖地下工程或隧道工程中具有较广 阔的应用市场。 参考文献 【1】王耿超三车道隧道喷锚支护施工技术总结【I].山西建筑,2008,34 (1I):333 ̄335.