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壁后注浆在巷道修护施工中的应用

来源:星星旅游
2011年第1期 中州煤炭 总第181期 壁后注浆在巷道修护施工中的应用 陈红涛,韩海波 (河南煤业化工集团永锦能源云煤一矿,河南禹州461000) 摘要:为提高巷道修护效率,最大限度提高围岩自身支承能力,对破碎巷道进行锚网索喷后,采用在巷道壁后 密实注浆方法,使破碎围岩凝结成为一体,提高破碎岩块之1"4摩擦因数,使之形成二次自然拱,起到自身支承 的支护作用。该法在施工时可以滞后扩修地点,与其他工艺平行作业,有效提高修护效率及支护强度,对大 工程量巷道扩修施工有着显著的经济效益及社会效益。此方法在河南永锦能源云煤一矿试行,效果良好。 关键词:巷道修护;围岩破碎圈;支承应力;注浆锚杆;密实注浆 中图分类号:TD353 文献标识码:B 文章编号:1003—0506(2011)0l一0060—02 大采深、高应力集中区巷道修护一直是困扰煤 矿井下安全生产的难题,河南煤业化工集团永锦能 源云盖山煤一矿(简称云煤一矿)通过探索研究,采 锚杆且无挂网封闭,在l0多年的服务期限中大部分 管缝锚杆已腐锈失效,加上开采扰动,目前大部分巷 道浆皮开裂、嗣岩离层收缩变形严重,严重制约着矿 用锚网索喷4-29U型钢棚喷+壁后密实往浆进行失 修巷道支护的方法,取得了良好效果,巷道支护质量 井安全生产。为此,矿_井在2009年底及2010年对 主要巷道展开了全面扩修。 大幅度提高,保证了矿井安全生产。 2支护方案优选 (1)锚网索喷支护。巷道扩修初期采用锚网索 喷支护,考虑到巷道匍岩破碎圈较大,采用 20 mm 1 矿井概况 云煤一矿是永锦公司3对矿井之一,于l994年 9月开工建设,2000年6月建成投产,2009年实际 ×2 500 1I1"111等强锚杆、 3.5 mm(10 )冷拔丝编制 核定生产能力为45万t/a。采用二斜一立开拓方 式,中央分列抽出式通风,开采二 煤层,煤厚平均 4.3 m。2009年瓦斯等级鉴定结果为瓦斯相对涌出 量4.33 m /t,绝对涌出量4.05 m  ̄rain,属低瓦斯矿 井。煤层自燃倾向等级为Ⅲ类,属不易自燃煤层;煤 尘干燥无机挥发分为17.26%,具有爆炸危险性。 的方格钢丝网, 15.24 film×8 000 mm锚索加喷浆 封闭。锚杆间排距均为700 mm,锚索间距2 000 mm。该支护形式属主动支护,通过锚杆、锚索悬吊 组合补强作用,改变了围岩的应力状态。但由于巷 道围岩松软、破碎,锚同端锚固不到坚硬岩体中,受 压后变形量大,喷浆体易与围岩体一起松动脱落,达 不到预期的支护效果。 矿井水文地质条件简单,正常涌水量为90 n /h,最 大涌水量l20 m /h。 井田范围内地质构造简单,二.煤层直接顶为 (2)锚网索喷+29U型钢棚喷联合支护。考虑 到单纯锚网索喷的优缺点,后期采用了在主动支护 的基础上加上u型钢可缩性支架复合支护。u型 钢可缩性支架虽仍属被动支护,但在压力作用下通 过梁、腿曲率半径的改变及梁腿结合部位的适量滑 厚层中粒砂岩,局部为粉砂岩和砂质泥岩,但煤层较 松软,底板为泥岩和炭质泥岩,较松软、易底鼓。矿 井主要巷道布置在煤层底板中,设计顶板岩柱在13 ~15 rfl,但在施工过程中由于煤层赋存条件变化,局 移,起到了“以柔克刚、缓冲让压、稳定支护”的作 用,在锚网索喷支护后仍不能控制围岩变形时架可 缩性支架二次加固。这样既保证了锚网支护的主动 部顶板岩柱减小到5.0 m左右,最小处已揭露煤层。 巷道为锚喷支护,局部压力大地段套1=字钢棚或木 棚加固。由于巷道布置的原因,另加早期建井施工 不规范,采用管缝锚杆喷浆支护,大面积无锚杆或缺 收稿日期:2010—10—28 支护作用,充分利用了同岩的自承原理,又保证了在 大破碎圈地段形不成围岩承压圈时的可缩性让压支 护作用,起到了取长补短、优势互补的良好支护效 果。但对于巷道压力大、围岩整体破碎地段,该支护 方式仍属被动支护,围岩应力进一步加大时巷道会 作者简介:陈红涛(1965一),男,河南禹州人,工程师,1987年毕业 于焦作煤炭工业学校,现从事煤矿技术管理工作。 ・60・ 2011年第1期 陈红涛等:壁后注浆在巷道修护施工中的应用 总第181期 不断缩小变形,不能保证巷道的有效支护断面。 (3)锚网索喷+29U型钢棚喷+壁后密实注浆 支护。上述2种支护方式的缺点究其根源在于不能 很好地发挥围岩自身的支承作用。本着改善原岩应 力、提高围岩自身承载作用的目的,查找了相关资 料,借鉴了其他矿井的成功经验,把巷道壁后密实注 浆理论引入到巷道支护中去。通过注浆充填巷道围 岩松散岩块,使破碎围岩凝结成为一体,提高破碎岩 块之间摩擦因数,使之形成二次自然拱,起到自身支 承的支护作用,对锚杆、锚索主动支护作用进行了加 强 。 3 方案实施 通过考查,引进了BQD25型中空注浆锚杆。该 锚杆采用中空管材,加工螺纹后制成,杆体外径25 mm,壁厚5 rnm,杆长2.5 m,配套钢质螺旋倒楔式 锚头、止浆塞、垫板及注浆连接头等组成构件,可以 使用矿用风动凿岩机打眼,注入中空锚杆后配外用 注浆泵注浆。在井下现场试验后发现,厂家生产的 止浆塞不能起到很好的止浆作用,后用破布及道钉 代替,注浆压力达到了3 MPa以上,取得了成功。通 过现场试验,获得了止浆方法、注浆管路连接、注浆 泵故障排除、水泥浆配比比例及水泥浆壁后扩散半 径等宝贵经验及相关参数。’ 考虑到中空锚杆注浆锚杆只是起到了一个注浆 通道的作用,且锚杆本身费用较高,故可以用风钻打 眼,用镀锌钢管短节作为注浆通道插管,从而代替中 空注浆锚杆。通过反复试验,最后确定了使用600 mm长的镀锌钢管作为插管,插管插人侧加工倒扣 马牙,用以加大插管外冲摩擦力,插管外露端加止浆 阀门,用以控制中终止注浆,阀门外连接注浆软管连 接插头的注浆连接机构。根据注浆试验确定了以下 注浆参数:注浆孑L深度1.0 m,注浆孔排距4.0 m,每 排根据巷道断面大小打3~5个注浆孔,浆液水灰比 为0.6:1,注浆终止压力为2.0 MPa,检验方法为另 打孔注水,注水压力迅速达到1.0 MPa为合格(图 1)。另外可以先行实施锚网索喷或架可缩性u型 钢棚喷,待后期再进行密实注浆,有效提高了巷道扩 修速度。 4效果分析 对矿井四西车场进行锚网索喷+29u型钢棚喷 +壁后密实注浆支护,效果较好,巷道质量明显改 图1注浆示意 观,扩修后未发现巷道失修和严重变形,保证了矿井 安全生产。另在矿井副井口黄土层砌碹巷道进行了 注浆防漏水试验,对注浆参数调整后,试验取得了成 功。此支护方式正在矿井全面推广应用。 通过对老巷道的扩修支护改革,避免了多次反 复修护,提高了扩修效率,降低了材料消耗,取得了 良好的经济效益及社会效益。 5存在问题及建议 支护形式优化后,起到了预期效果,但在实践中 也发现了一些问题。 (1)注浆前必须对巷道进行喷浆封闭,即使封 闭后也容易在巷道底角交岔点出现跑浆问题;另外 有时1个注浆孔注浆达几十吨水泥,效率较低。通 过分析认为,可以采用间歇注浆、多轮循环注浆等解 决跑浆、注浆效率低等问题。 (2)部分巷道扩修注浆后一段时间,发生底鼓 现象。分析认为上述支护方式主要是对巷道底板以 上围岩存在状态及支承应力进行了改变,但底板围 岩并没有完全进行改造,上覆岩层把矿山压力传到 了较软的底板岩层。因此,需要对巷道底板进行加 固。由于巷道底板不便于全面封闭,且打眼插管存 在一定难度,可考虑利用自进式注浆锚杆进行注浆 加固。 6 结语 对矿井失修巷道扩修后支护形式进行了优化, 确定在软岩或破碎岩层中采用锚网索喷+29U型钢 棚喷+壁后密实注浆支护形式,不仅使巷道维修次 数大大减少,整体支护费用降低,而且改善了矿井整 体面貌,消除了被动支护给矿井带来的片帮、冒顶等 安全隐患,具有很高的推广应用价值。 参考文献: [1] 东兆星,吴士良.井巷工程[M].徐州:中国矿业大学出版社, 2006. (责任编辑:秦爱新) ・61・ 

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