一、 工程概况
桩基础自评验收报告
本工程拟建地位于襄樊市。。开发区内,南临。。大道,东临。。路,交通方便。拟建场地原为耕地,经人工回填整平,地势较平坦。建设单位襄樊市亿东工艺有限公司,监理单位。。建设工程咨询监理有限公司。本工程采用预应力高强混凝土管桩(PHC型桩),共142根桩,桩径φ400-95-A。1#车间单桩竖向承载力特征值1300KN,设计桩长范围暂定13-16米之间,持力层为(7)层强风化花岗岩层,桩端进入持力层不得小于1米。
二、 桩机管桩、设备概况:
1、 本工程管桩采用武汉: “。。”牌预应力砼管桩PHCφ400-95-A管桩.
2、 采用一台ZYJ-800型静力压桩机,配置两台二氧化碳(CO2)保护弧焊机。
三、 施工过程:
1、 静压桩基工程于2007年5月16日开始压桩,单桩竖向承载力设计值为1300KN的桩终压力取不小于2700KN,达到终压值时以2900KN复压三次,累计桩身贯入度不大于10mm; 2007年6月26日完成全部工程桩及施工。
2、 压桩过程中,根据工程地质资料及试压桩情况来参考配桩,做好配桩工作。需接桩时,根据配桩方案,将长桩先压入土,再接上短桩,在施工第一节桩时,首先压到距地面0.7m时,再吊装第二节桩就位,然后调直对中,采用对称焊接(两个焊工同时焊)。
3、 管桩对接前,上下端板表面应用铁刷子清刷干净,坡口处刷到露出金属光泽,并安排专人用双向吊垂线法观察桩的垂直度。焊接时先在坡口周围上,对称焊得4-6点,然后
两个焊工同时进行对称焊接,焊好后在桩接头自然冷却后才继续放压,自然冷却时间符合规范要求。
4、 送桩时用送桩器将桩送入土中,在送桩过程中,送桩器均保证与压入的桩保持垂直一致,送桩器下端与桩顶面处均平整接触。
5、 本工程设计桩数133根桩,实际施工142根桩;142根桩均符合设计要求。
四、 施工质量控制情况
1、 终压控制严格按照设计院试桩记录定出的终压值执行:施工终压力为2900KN,桩端持力层为强风化花岗岩(7),复压三次贯入度小于10 mm。
2、 为保证工程质量,除了要求工人持证上岗外,还安排施工人员日夜值班,通过自检,自控和现场监理人员监督,使工程得以顺利完成。
3、 管桩进场时,由专人负责验收,查看出厂资料及近期有关质部门检测结果,清点长度、数量及桩的规格,进场的管桩都报请监理验收,经监理验收合格后,方投入使用。
4、 桩位控制,首先选定控制点,计算出各桩位的角度距离,然后利用电子经纬仪和50米钢卷尺放出桩位,使用直径12mm左右的钢筋打入地下,用红色包装绳子做好标志,桩机行走如对桩位有挤压现象,则等桩机基本到位后,再进行复核矫正。
5、 焊接采用CO2气体保护焊,以加快焊接速度,并在焊接后自然冷却8分钟左右,才继续施压,以避免地下水对焊接的急骤冷却,以此保证焊接质量。
6、 桩位偏差:土方开挖后,经施工人员及监理一起进行现场轴线桩位偏差的检验,其偏位基本在允许范围内,基本符合设计规范要求。
五、 工程桩验收内容、检测结果
1、 本次验收工程桩共142根,管桩规格400mm-95A、有效桩长、终压力值、桩顶标高、均符合设计或施工规范。 静载试验检测: 本次静载实验检测共选取25#、60#、两根桩,实验加荷方式为慢速持荷载法,实验荷载均加至2900KN时,实验进展顺利,未出现异常显现,试桩在最大荷载作用下桩顶沉降小于40 mm,并且没有明显沉降增大的迹象。
2、 低应变动为检测共49根:其中Ⅰ类桩41根;Ⅱ类桩8根;均都符合要求。
对本工程自评情况
3、 内业资料完整齐全;
4、 静载、动测检测报告均符合要求;
5、 桩基质量等级:合格。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容