基于PLC技术的锻造加热温度控制系统
2022-06-21
来源:星星旅游
・78・ 《测控技术)2o15年第34卷第5期 基于PLC技术的锻造加热温度控制系统 李文华 ,杨子凝 ,吕维军 (1.辽宁工程技术大学机械工程学院,辽宁阜新123000;2.阜新广播电视台播出部,辽宁阜新123000) 摘要:工件的加热过程通常采用人工控制的方式,这种方式存在很多不足,不仅浪费了人力资源,而且极 易使工件出现过热或过烧的现象,加工过程的可靠性极低。为了克服以上不足,从控制锻造温度的角度 出发,设计了一种以PLC为核心部件的锻造工件自动检温和自动送料系统。详细阐述了控制系统的总 体设计思想,并分别介绍了软硬件的设计过程、模糊PID自整定控制器的设计和组态界面的建立。实际 应用结果表明,本系统在提高锻件的成品率方面表现良好,大大降低了_T-件损耗和能耗,系统具有很强 的实用性,为其他温度控制系统的改进提供参考依据。 关键词:温度控制;电磁感应;PLC;模糊PID控制 中图分类号:TP273 文献标识码:A 文章编号:1000—8829(2015)05—0078—04 Forging Heating Temperature Control System Based on PLC Technology LI Wen—hua ,YANG Zi—ning ,LV Wei-jun。 (1.School of Mechanical Engineering,Liaoning Technical University,Fuxin 123000,China; 2.Department of Broadcast,Fuxin Radio and TV Station,Fuxin 123000,China) Abstract:The heating process of workpieces is usually controlled manually by human experts,which exposes some shortcomings in quality,cost and time.On the one hand,the manual control process requires enormous a— mount of experienced human labors,which is also a huge expensive in manufactures.On the other hand,the workpieces are more likely to be overheated or overburnt when controlled by human operators,which indicates the low reliability of the process.In order to address these problems,an advanced system based on PLC is de— signed which can perform automatic temperature detecting and automatic feeding for forging workpieces.The O— verall architecture of the control system is proposed and the software and hardware design processes are intro— duced.The fuzzy-PID self-tuning system is designed and the monitoring configuration system is built according- ly.The experimentl resulats illustrate that the proposed system performs well in improving the yield of forging workpieces and greatly reduces the energy consumption.Furthermore,the proposed system can be used to im— prove other temperature control systems,which reflects a strong practicality and applicability of the system. Key words:temperature control;electromagnetic induction;PLC;fuzzy PID control 在现代工业中,锻造工件因其具有良好的机械特 性而被广泛采用。为了使工件具有较高的加工精度及 锻件质量,如何在锻造过程中保证应变速率、变形程 度、锻造温度范围以及加热冷却速度等热力学参数,成 为整个锻造工艺的关键。其中,锻造温度是保证金属 具有较高的塑性和较小的变形抗力的重要指标。在锻 造温度中始锻温度是指钢或合金在加热炉内允许的最 高加热温度,因此保证始锻温度的精确性对金属锻件 的性能具有重要意义。 目前,许多锻造车间中锻造工件还是采用人工加 热的方式,就是通过肉眼去观察加热炉内工件的红热 色度来判断工件的温度,以手动方式把工件从加热炉 内推出。这种方式极有可能使工件的加热温度达不到 相应的精确度,同时整个锻造过程的可靠性不高,人力 资源浪费严重,极易出现工件损耗的情况。考虑到上 述弊端,锻造加热系统应朝着自动化、智能化的方向发 展。笔者介绍了一种基于PLC的锻造加热温度控制 系统,该系统用以实现对锻造工件的自动检温和自动 收稿日期:2014—04—05 作者简介:李文华(1964一),男,内蒙古赤峰人,学士,教授,博 士生导师,主要研究方向为流体机械设备测控;杨子凝 (1988一),女,辽宁人,硕士研究生,主要研究方向为机电液系 统一体化。 基于PLC技术的锻造加热温度控制系统 送料,大大提高锻件的成品率,降低了工件的损耗。 1控制系统总体设计 整套系统由推进机构、感应加热炉(感应线圈组 成)、出料机构、温度传感器以及控制箱等几部分组 成,其中控制箱采用文本显示器作为系统的操控面板, 应用Step7.Micro/Win V4.0 SP4实现文本显示器的配 置。系统中,温度传感器用于检测感应炉中工件的加 工温度,PLC会对采集到的温度进行分析处理,执行机 构会根据处理结果做出相应的动作。由于加工现场的 工况不同,如待加工棒料的直径不同、外界环境造成的 初始温度不同等,同时要求按照生产节拍将工件在加 热后在规定的时间内进入下一道生产环节,因此当炉 温设定得过高会造成加热工件的烧损和能源的浪费; 反之,炉温过低则不能满足工件出炉所要求的加工温 度,所以对加热炉的炉温也要进行温度调节。当系统 检测到温度传感器的信号时,会将信号反馈给PLC,经 模糊自整定PID控制器调节,对感应线圈的功率进行 相应调整。系统也将PLC与文本显示器进行通信,从 而实现信息交互和参数设置。控制系统结构图如图1 所示。 图1控制系统设计结构图 推进机构中为了检测待加工的工件是否到达指定 区域而设计了前后止点行程开关,两个行程开关可根 据加热工件长度和感应线圈长度来确定具体位置。机 构的传动动力可根据工件的具体材质、重量、大小以及 现场的环境等情况进行调整,如可选择机械传动、气动 传动或者液压传动。出料机构的设计中采用了传动 轮,目的在于防止工件出料时对感应线圈的撞击,增强 了系统的可运行性及稳定性。控制箱内部包含了控制 按钮、文本显示器、PLC、滤波器、电源、控制交流接触 器以及报警器等核心控制部件。 2控制系统的硬件设计 本系统采用S7.200 PLC作为核心现场控制器。 s7—200 PLC包括独立的¥7-200 CPU及其扩展模块。 本系统中选用CPU224作为PLC的主机模块,CPU224 集成了14点输 1O点输出,共有24点数字量lfO, 最大扩展至168点数字量I/O或者模拟量1//0_】j。同 ・79・ 时其具有的32位浮点运算功能和内置集成的PID调 节运算指令,比较适用于温度控制系统。可在PLC的 内部完成温度的调节以及所有的控制逻辑的计算。 由于PLC不能直接接收和输出模拟量信号,所以 选取扩展模块EM231和EM232用于实现模拟量的输 入和输出。EM231带有4路模拟输入,集成有16位转 换器,分辨率达0.1℃,能自动进行线性化处理,具有 冷端补偿功能,不再需要外部变送器,一个模块就能完 成数据采集及数据处理功能 J。系统温度信号的采 集选用B型热电偶,其价格低廉、性能可靠、易于更 换,且具有很大的温度量程,满足锻造加热工艺上对测 温元件的要求。当温度传感器监测到感应线圈的温度 值时,经EM23 1将采集到的模拟量信号转换成数字信 号,再由PLC编程和调理实现对系统的控制以及控制 指令信号的产生,最后经EM232将控制信号转换成模 拟信号,用于调节感应线圈的功率的大小,从而达到控 制感应炉温的目的。系统原理图如图2所示。 图2控制系统原理图 3 PLC控制设计 3.1基本功能简述 在经过了解锻造工艺现场的情况以及听取现场工 人的建议后,据此设计系统的功能,将送料过程分为手 动送料和自动送料。当“工作方式”旋扭旋转到“手 动”状态后,通过“前进”与“后退”按钮来控制送料机 构运动,按钮按下时缓冲0.2 S执行。感应炉需要空 载启动时,使用这种方式,清空炉内的工件;当“工作 方式”旋扭旋转到“自动”状态后,送料机构自动返回 后止点。之后进行工件的温度检测,当工件温度达到 设定值0.5 S后,送料机构向前运动进行送料,达到前 止点停止经过0.5 S后,送料机构向后运动,返回到后 止点停止。系统每执行一个周期,会做一次动作记录。 此记录可以在文本显示器的“动作记录”里查看。 同时,本系统还有报警功能,当系统检测到感应炉 内工件的温度值大于设定值时,如果加热的工件在报 警延迟时间之前没有被输送出去,则系统报警且在文 本显示器中对报警计数一次。当物料被输送出去后, 感应炉内温度的检测值小于系统的设定值时,则系统 停止报警。 3.2 PLC程序设计 根据系统的控制要求,对各种输入量进行地址分 基于PLC技术的锻造加热温度控制系统 ・81・ 工件成品率、降低工件过热或者过烧的损耗、避免人力 资源的浪费、提高生产效率等方面大有裨益。未来可 以在此基础上根据不同的生产要求和技术指标进一步 完善和提升系统的控制方法及功能,具有一定的应用 及推广价值。 参考文献: [1]殷洪义.可编程序控制器选择设计与维护[M].北京:机 械工业出版社,2002:26—33. 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