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一起备自投装置拒动事故

2023-05-09 来源:星星旅游


一起备自投装置拒动事故

[摘要] 介绍了某变电站35kV备自投装置拒动案例,通过分析说明了备自投装置动作不成功原因,将备自投装置程序升级后能有效避免类似的事故发生,进一步提高了供电可靠性。

[关键词] 备自投 据动 母线TV断线逻辑 升级

0.引言

微机备自投装置在保证电力系统可靠供电中发挥了巨大的作用。然而在实际工作中,由于各种原因造成备自投装置拒动的事故时有发生。本文介绍一起由于备自投装置逻辑错误,从而导致其拒动的案例。因此,备自投装置逻辑的正确性值得关注。

1.事故经过

1.1 事故前运行方式

如图1所示(电气主接线示意图)

220kV变电站内4DL断路器运行,通过#1线路供内桥接线方式的35kV变电站内两台主变负荷,并配置三段式过流保护;220kV变电站内5DL运行,供#2线路做为35kV变电站另外一回备用电源。

图1

35kV变电站内1DL、3DL运行,2DL作为备用电源断路器。35kV变电站内35kV备自投装置运行,作为负荷端1DL、2DL并未配置保护装置。35kV系统均为中性点不接地系统。

在此种运行方式下,备自投装置采集到1DL合后、2DL跳位、#1进线有压、有流、#2进线有压、两段母线均有电压,无各种闭锁信号,装置延时15S即能充电。充电完成后,若满足母线无压、#1进线无流、#2进线有压,则延时跳1DL。确认1DL跳开后,合2DL。

1.2 事故经过

8月13日,01时50分43秒,4DL断路器过流I段动作跳闸,重合闸不成功。35kV 变电站内35kV备自投装置动作不成功,即备用2DL断路器未合上,导致35kV变电站全站失压。

2.拒动原因分析

2.1事故情况信息收集

事故发生后,收集35kV备自投装置及后台机的SOE报文。只收集到在01时48分58秒,母线TV断线,闭锁备自投动作。

再收集220kV变电站4DL保护装置及后台机SOE,整理后有:

a)01时48分48秒263毫秒,35kV系统接地报警动作;

b)01时50分41秒546毫秒,4DL过流I段动作;

c)01时50分41秒629毫秒,4DL断路器分位动作;

d)01时50分43秒644毫秒,4DL断路器重合闸动作;

e)01时50分43秒741毫秒,4Dl断路器合位动作;

f)01时50分43秒776毫秒,4DL过流I段动作;

g)01时50分43秒866毫秒,4DL断路器跳位动作;

h)01时50分44秒170毫秒,35kV系统接地报警返回。

2.2动作情况分析

通过35kV变电站中所收集信息,可推断出备自投装置据动是因为母线TV断线而造成的。

分析220kV变电站中收集到的信息可判断事故的发展过程:

01时48分48秒35kV母线接地报警动作,即能明确在220kV变电站内35kV系统上发生了单相接地;众所周知在中性点不接地系统中,发生单相接地时,由于故障电流不大,不能达到跳闸的整定值,故只发接地告警信号并无断路器跳闸。2分钟后,4DL保护装置过流I段动作,且4DL断路器确已在分闸位置;2秒后重合闸动作,且动作成功;紧接着重合闸后加速保护动作,且动作成功;当4DL在分闸位置后,35kV系统上的接地告警消失。

可得出#1线路上首先发生了单相接地故障,造成35kV系统发接地告警信号,2分钟后发展成为多相故障,造成4DL过流I段动作,该故障为永久性故障,造成4DL重合闸不成功。

综合两侧变电站所收集信息,发现在35kV系统接地告警发出10S后,备自投装置发出母线TV断线,并闭锁备自投装置。10S时间与备自投装置母线TV

断线逻辑中延时时间相吻合,但在当时情况下,并不满足备自投装置判母线TV断线的条件。

备自投装置母线TV断线的逻辑框图如图2所示(因为I、II段母线TV断线逻辑相同,故仅画出I段母线TV断线逻辑框图):

图2

该逻辑框图取三相电压的向量和的绝对值大于18V,作为母线TV不对称断线的判据;取至少有一线电压的模值之差小于80V,作为在中性点不接地系统中,单相接地故障时,三相的线电压仍然是对称的,以此来区分单相接地故障和不对称断线;母线PT断线投入,满足以上两个条件时,延时10S判I段母线TV断线并发信。

取三相相电压同时小于18V,作为母线TV三相断线的判据;取线路电流大于有流定值,以此区分线路是否投入运行的判据,母线PT断线投入,满足以上两个条件时,延时10S判I段母线TV断线并发信。

2.3模拟试验

通过分析,将备自投装置的母线TV断线逻辑作为模拟实验的重点。模拟事故的发展过程,对备自投装置进行校验,进行明确的判断。

首先按照故障前的运行方式,对备自投装置加入额定母线相电压、额定相电流的模拟量及相应开关量,让备自投装置充电;在此状态下,模拟A相金属性单相接地情况,即输入备自投装置母线电压分别为A相0V、B相100V、C相100V,延时10S后备自投装置发出“母线TV断线,闭锁备自投”告警信号,同时将备自投装置放电闭锁相关功能。对B相、C相进行类似试验,结果相同。

根据模拟试验可明确判断该备自投装置母线TV断线逻辑与说明书中逻辑框图不对应,在发生系统单相接地时导致误判母线TV断线,闭锁了备自投装置。

将试验结果告知厂家技术人员,并督促厂家技术人员对该装置母线TV断线逻辑在厂里进行试验,得出与我们试验相同的结果。

3.处理措施

督促厂家尽快对该备自投装置进行程序升级。对升级后的程序进行试验。

(1)按照故障时情况,加入额定模拟量及相应开入量,使备自投装置充电完成后,模拟单相接地故障时情况,备自投装置无任何报文,依然保持充电状态。在此状态下模拟4DL断路器跳闸后状态,即#1进线无压、无流,备自投所取两端母线均无压,#2进线有压,备自投装置动作正确。

(2)加入额定模拟量及相应开入量,使备自投装置充电完成后,任意降低一相电压,使得三相电压之和的绝对值大于18V,延时10S,装置报母线TV断线,并闭锁备自投功能。

(3)加入额定模拟量及相应开入量,使备自投装置充电完成后,降低三相电压至小于18V,延时10S,装置报母线TV断线,并闭锁备自投功能。

(4)验证备自投装置的其他逻辑,均能正确动作。

4.结束语

在当今微机备自投装置已经非常成熟的情况下,发生由于逻辑错误而引起的事故是非常少见的。这也提醒我们,无论在改造或基建过程中,继电保护工作者应模拟各种可能发生的运行情况,对备自投装置逻辑进行全面试验检查。

参考文献:

[1]宋丛矩,贺家李,梁统珍.电力系统继电保护原理[Ml.北京:电力工业出版社,1980.

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