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60t转炉高硅铁水冶炼工艺实践

2021-01-30 来源:星星旅游
工业技术 I■ aIin曩sctence and T们h|lology Review 60t转炉高硅铁水冶炼工艺实践 陈焕建 (山东石横特钢集团有限公司炼钢厂技术科 山东泰安271612) (摘 要】介绍了60t转炉消耗高硅铁水时的冶炼工艺。通过对转炉冶炼过程的理论分析,采用优化供氧及造渣制度等措施。解决了高硅铁水炼钢的造渣、 脱磷、脱硫、粘枪、转炉炉体侵蚀等技术难题,降低了石灰消耗、提高了金属收得率和转炉炉体寿命。 [关键词]高硅铁水炉容比中图分类号:TF703.8 过程流量双渣操作 文献标识码:A 文章编号:1009—914X(2o11)28—0330一O1 1前言 对不同的铁水含S i量在适当范围,有利于熔池升温、化渣、脱磷和脱 m l n o 硫。硅含量过商会使渣料和消耗增加,易引起喷溅,金属收得率降低,同时渣 5、合理利用铁矾土和矿石化渣及降温。铁矾土成分:A1203—50%,Si02 一l7%.FeO—l3%。主要作用改变渣系,降低熔点,提高渣中氧化亚铁含量.利 中过量的SiO 。也会加剧对炉衬的侵蚀,影响石灰渣化速度,延长吹炼时间。 2工艺实跤 1、铁水硅含量大于0.跳时,适当增加活性石灰和轻烧白云石用量,以满 足转炉去除磷、硫和保护炉衬的需要。 2、随着铁水硅含量的增加,适当降低转炉装入量,减少因炉容比较小发 生喷溅的影响。 3、铁水硅波动在0.8~1.5%、渣量厚度超过30 ̄50cm,开吹、过程、 拉碳流量分别为12000m /h、lO000 ̄10500m。/h和12000m /h,建议开吹时加 入200 ̄500kg/炉左右的石灰石。防止前期温度升温过快,若铁水温度低于 1250℃,可推迟加入时间 于化渣。渣中氧化亚铁和二氧化硅含量大于20%的情况下,加入铁矾土后,增 加喷溅几率 铁水硅高的情况下,采用石灰石降温。少加或者不加矿石、萤 石及铁矾土。 6、若仅有1炉硅商,且终点渣氧化性较强或碱度较低,本炉可不溅渣。 若连续出现三炉及三炉以上执行本预控预案的,溅渣时采取 低一高一低” 的溅渣枪位,氮气流量控制l2o0O~l25O0III3/h,溅渣时间大于1.5分钟以上,炉 渣碱度控制在2.6-3.2,终渣MgO含量控制在8 ̄10%。 结语 针对高硅铁水易成渣特点,采用恒压变枪位操作模式,在吹炼前测量好钢 水液面,采用低枪位控制方式,严禁高枪位操作,尽量保证枪位稳定。化好渣、 不喷溅、快速脱碳、熔池均匀升温。适当增加底吹气体流量,减少熔池死 区,保证熔池钢液温度、成分的均匀性。溅渣时重点维护耳轴、熔池、炉 底等易侵蚀部位,炉长注意观察熔池、炉底侵蚀情况。严禁酸性渣损坏炉体。 4、当转炉底吹正常,铁水硅含量在1.5%以上(转炉无底吹时,铁水硅含 量在1.2%以上)、铁水渣量大时,采用双渣法造渣,放渣时间控制在4-6min。 双渣炉次操作要点: (1)降低装入量为铁水55t+冷料9t。开吹氧气流量11000 ̄11300m /h,枪 作者简介: 陈焕建:1979年3月出生,2003年7月泰山学院毕业,2003年7月 ̄2004 年7月在太原理工大学材料科学与工程系参加钢铁冶金培训,2004年 ̄2005 年在电炉车间实习,2005年7月至今在炼钢厂技术科工作,2006年聘为炼钢技 位900~lO00mm。第一次倒渣后,恢复到正常吹炼状态 注意供氧流量不要大 于11300m /h,防止侵蚀炉底。 (2)第~批石灰加入量2000kg,白云石500kg,石灰石300 ̄500kg。第二 批石灰加入量石灰1500 ̄2000kg:白云石300kg。石灰石、矿石根据温度高低 决定加入量。操作过程中造渣料采用多批少加的方式,控制炉温升温速度,预 防转炉喷溅现象发生。 (3)第一次倒渣时,炉内“钢液”硅含量<O.5%,温度<1500℃。倒出渣 量1.5~1.8t/炉。原则上等来渣化好第一批料后,再倒渣,时间控制在4~ 术助理工程师,2007年3月 ̄2009年7月毕业辽宁科技大学冶金工程。主要 研究方向转炉生产工艺及转炉操作。 6m i n。如果铁水温度高。前期渣熔化得较快,放渣时间适当提前,但不早于 4min。过早造渣料还没有化好,倒不出液态渣。反而倒出铁水,起不到双渣的 作用:过晚,容易造成前期温度高,不利于脱磷,侵蚀炉衬,严重时发生喷溅。 铁比在84%下的经验数值:硅氧化速度0.3~O.5%/min:温度上升40 ̄60 ̄C/ l 口r — — —__ 为r的圆孔,其气体传输系数 1+;旦.二l,式中C为声速,由上式可知, 6.8s厂J 当厂越高, 就越趋近于1.即高频波通过,对低频波抑制力强。对于容积为 l ;—_——1 口,压缩机一级、二级、三级进口进行固定,固定在固定支座上;对三级出口 通过膨胀螺栓固定在地上,消除或降低震动。6月2日,启动15018压缩机,观 察震动幅度降低,在允许范围内:6月25日,启动1501A机,震动幅度降低,达到 使用要求。 结语 往复式压缩机在石油天然气储运和石油化工装置的建设中的应用十分广 泛,尤其在天然气长输管道增压站(如西一线,西二线,陕京线,川气东送等工 程)、原油伴生气增压、天然气脱碳和LNG等工程中应用更为突出,这些工 程中都采用了大量的大功率压缩机,其系统设备运行是否安全,性能是否可靠, 大多取决于压缩机的性能,而压缩机的震动情况是其考核的重要指标,是保证 管件和阀门不会因机械疲劳而损害的最重要因素。因此,本课题研究的解决 措施的可行性和有效性,对以后压缩机工程的研究设计具有借鉴意义,同时对 本工程在二期建设中的另外两台压缩机的选型、设计和施工具有参考意义。 V的缓冲器,气体传输系数 I÷f 蔓f{,式中s为主管面积,由上式可知,当 /_越低, 就越趋近于1,即低频波通过。对高频波抑制力强[ 。所以孔板配合 缓冲器使用,对高低频波都能起到抑制作用。 综上所述,为了消除此二氧化碳往复压缩机气柱与管路设备的共振效应, 在一级进口处增加孔板装置,配合缓冲器使用,可以有效降低震动。 4.5增加一级缸气体进口压力,消豫负压对气水分离器带来的震动 由于进口压力低,压缩机的冲程大(36O%),容积流量大。容易在一级缸入 口气水分离器处形成负压,产生了震动。由于胺液再生分离出的二氧化碳压 力低,只有0.014 Mpa一0.Ol8Mpa,我们采取二级出口气体部分回流~级,三 级出口气体一部分回流一级的办法,有效地提高~级进口压力,这样就能提高 入口压力,降低一级进口的震动。 5效果验证 针对以上的分析,采取如下步骤:分级实施,先易后难。观察整改效果。5 月28日,对震动严重的4段管线,采取固定管卡的形式分别对前水分离器出 参考文献 [1]丘亮新.大型压缩机管道振动分析和减振技术对策[J].福建工程学 院学报,2005。3(4). [2]倪剑刚.内压缩还是外压缩一关于如何选择大型空分设备流程的一 些看法[J].深冷技术,2003(5). 万方数据330 i科技博览 

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